摘 要:煙氣制酸廢水的處理一直是國內外行業難題。近幾年,國內一些銅冶煉企業引進、開發了分步硫化法處理銅冶煉煙氣制酸污水。但這些處理工藝都存在諸多缺點,如工藝流程長、設施設備龐大、占地面積大、投資費用大、物料運輸量大、運行費用高昂、有二次污染物產生、處理后的渣和水無法回收利用等。某公司與蘭州捷暉生物環境工程有限公司開展技術合作,在某公司化工廠生產現場,用EX2000藥劑對30萬噸硫酸系統所產生的硫酸廢水進行了去除銅、砷的中試試驗,取得了良好的效果。
關鍵詞:EX2000;硫酸廢水;回用
1、 概述
由于經濟及技術問題,國際、國內絕大多數硫酸企業廢水處理的目標是達標排放,深度凈化和全部處理回用的企業幾乎沒有,少數企業只是對局部工藝廢水進行處理,回收有價金屬。主要處理方法有石灰法、石灰—鐵鹽法、硫化法、氧化法等。但這些處理方法都存在諸多缺點。
2 、減排再利用工藝的提出及分析比較
2.1 減排再利用工藝的提出
經過前期的探索性試驗、實驗室條件試驗、現場驗證小試及現場中試, EX2000藥劑處理銅冶煉煙氣制酸污水工藝簡單易操作、安全可靠。工藝流程如下:
制酸裝置排出的酸性污水首先進入均化池存儲,使各種離子濃度不同的污水在均化池內混合至水質均勻穩定(停留時間約8小時)后,由泵經過管式混合器輸送至一級攪拌反應罐,EX2000藥劑從管式混合器加入,根據水中金屬離子總濃度,定量泵自動調節藥劑投加量,污水在一級反應罐內攪拌反應(40分鐘)完成后,混合液流入1#沉淀罐沉淀(50分鐘),沉淀產生的泥水混合物經污泥脫水裝置脫水,脫出的水及沉淀上清液回流至1#中間儲槽,含金屬污泥返回冶煉;去除金屬離子的1#中間儲槽的清液,由泵經管式混合器輸送至二級攪拌反應罐,EX2000藥劑從管式混合器加入,根據水中金屬離子總濃度,定量泵自動調節藥劑投加量,二級反應(40分鐘)完成后,混合液流入2#沉淀罐沉淀(50分鐘),沉淀產生的泥水混合物經污泥脫水裝置脫水,脫出的水及沉淀上清液回流至2#中間儲槽,脫出的含砷污泥進入公司砷回收處理車間;2#中間儲槽清液含砷約10mg/L左右,可回用到硫酸凈化系統作為洗滌用水,剩余的水進入3、4級處理工序;3、4級處理工藝與控制過程與1、2級完全相同,產生的污泥為含砷污泥,并入2級反應污泥中集中處理,4級出水中含砷低于0.5mg/L,用于硫酸生產系統干吸工序作為反應用水或用于將98%酸稀釋到92.5%酸,剩余部分因PH值仍小于1,不符合國家排放標準6~9的要求,可并入該公司現有污水處理系統,中和達標后排放。
2.2有色冶煉企業硫酸污水減排再利用工藝的分析比較
(1)硫化法
缺點:流程復雜;設備龐大,占地面積大;反復調節PH值,藥劑消耗量大,處理成本高;控制指標多,操作調節難;為了保證重金屬的去除率,往往需要投加過量的硫化物,過量的硫化物在酸性條件下會生成硫化氫氣體,容易造成二次污染,硫化氫氣體為劇毒,容易對現場操作人員產生人身傷害;生成的重金屬硫化物非常細微,難以從液相分離;污泥顆粒細膩,脫水困難;處理后的渣和水無法回收利用,完全拋棄,造成資源浪費;處理成本高昂。
優點:適合處理金屬離子濃度高、性質較復雜的難處理廢水。
(2)石灰乳中和法
缺點:原料和渣量非常大,造成物料運輸困難;石灰石預處理設備龐大、占地面積大、投資高昂、操作條件差;流程復雜、設備龐大、中和與反中和成本高、絮凝劑消耗量大;渣中的有價金屬被貧化,無法回收,造成資源浪費;脫水后的中和渣主要成分是石膏和鐵砷鹽,含其它重金屬堿式鹽(Cu(OH)2,Zn(OH)2等),在目前階段,回收其中的有用金屬難度大,生產成本高,為了不造成二次污染,必須對中和渣進行妥善處理,通常采用永久渣場填埋(根據國家規定該渣屬于危險廢棄物);出水水質不容易控制達標、絮凝物沉降性能差、清液容易返渾、出水為高含鹽污水,無法回用;處理成本高昂,噸水的處理成本在90元左右。
優點:工藝相對簡單;成本相對低廉,尚可接受;水處理藥劑來源廣泛。
(3)EX 2000處理法
優點:絕大多數廢水不需中和,可直接用EX2000處理,處理流程大大簡化;只需要EX2000一種藥劑,除此之外不需要其他任何藥劑;操作調節指標簡單,容易控制;污泥沉降過濾性能好,容易從液相分離;污泥量少,其中金屬含量高,便于回收;出水水質好,適合重復利用;EX2000無毒無味,使用過程中,不產生二次污染,安全可靠;處理成本,遠遠低于采用其他處理方法的費用。缺點:EX2000液體不能長期存放。
從以上的分析比較可以看出,與其他方法相比,用EX2000藥劑處理硫酸污水,具有工藝簡單可靠、操作方便、設備投資小、處理后的污水水質指標好、污泥和污水便于二次回收利用、運行費用相對低廉等優勢,用于硫酸污水的處理是完全可行的,是取代其他處理方法的良好技術。(中國過濾分離網)