曝氣循環微電解工藝預處理印染廢水的研究
吾瑜吉1,鄧星星2
(1.蘇州市吳中區環境監測站,江蘇蘇州215128;2.中國核電工程有限公司河北分公司,河北石家莊050021)
摘要:實驗采用曝氣循環微電解工藝預處理印染廢水。結果表明:在曝氣量為1.0 m3/h、循環時間6 h、進水pH值為3,V(Fe)∶V(C)為1∶1、反應溫度為55℃、循環流速1 L/min的最佳條件下,印染廢水的色度及COD去除率分別達到95.0%和68.0%。該工藝對印染廢水具有較好的去除效果,是一種廉價、簡便的預處理方法。吾瑜吉1,鄧星星2
(1.蘇州市吳中區環境監測站,江蘇蘇州215128;2.中國核電工程有限公司河北分公司,河北石家莊050021)
關鍵詞:循環微電解;預處理;印染廢水;曝氣作用
中圖分類號:X7文獻標識碼:A文章編號:1674-4829(2010)S2-0028-03
印染廢水具有水量大、有機污染物含量高、色度深、堿性高、水質變化大等特點,此外由于染料分子結構復雜、變化多樣,因此其生化性差、不易脫色,屬難處理的工業廢水。目前印染廢水的處理方法有氧化法、吸附法、反滲透法、電解法、絮凝沉淀法、混凝-生化法等[1-3]。其中鐵碳微電解法因其工藝簡單、操作方便、運行費用低等優點,已越來越多地用于印染廢水的預處理。微電解的基本原理是利用鐵屑和活性炭,形成無數微小的原電池,其中Fe為陽極,C為陰極,在電極反應中得到具有較強活性的新生態[H],與有機物發生氧化還原作用[4-5]。
在微電解工藝中進行曝氣處理,則可以提高廢水中氧含量,增加電子受體的數量,擴大電極反應的電勢差,提高氧化還原電位,從而強化微電解的作用。此外曝氣可以加快廢水和鐵碳接觸面的更新,加速鐵的溶出,促進鐵碳表面物質的去除,提高微電解反應速度,同時促進微電解產物氧化從而有利于提高絮凝作用[6-7]。
1·實驗部分
1.1實驗材料
實驗中所用印染廢水取自青島鳳凰印染有限公司,外觀為深藍色,實際排放水溫約為50℃,色度為1 600倍,ρ(COD)為2 210 mg/L。鐵屑為工業廢棄刨鐵花,平均粒徑在8~10 mm之間。鐵屑使用前先用NaOH溶液(質量分數為10%)浸泡洗去表面油污,然后沖洗干凈,放入質量分數為5%的HCl溶液浸泡至有大量氣泡產生以去除表面氧化物。活性炭為棒狀顆粒,長度在10 mm左右。
1.2實驗裝置
實驗裝置示意圖見圖1,在Φ200 mm×500 mm圓柱形有機玻璃反應器中,填入一定體積比的廢鐵屑與活性炭作為微電解床,微電解床的有效高度約為400 mm。印染廢水通過水泵由反應器底部逆流與微電解反應床接觸,再由頂部出口回流至恒溫水浴池,以保證反應過程中溫度保持一致。在反應器下方放置曝氣頭,調節曝氣量。 1.3分析方法
COD的測定采用重鉻酸鉀法;色度測定采用稀釋倍數法;pH值由pHS-3C精密酸度計測定。
2·結果與討論
2.1曝氣對降解效果的影響
在進水pH值為7,V(Fe)∶V(C)為1∶1,循環時間4 h,循環流速5 L/min,反應溫度為50℃時,調節曝氣量分別為0,0.5,1.0和2.0 m3/h,考察曝氣量對處理效果的影響,其結果見表1。 由表1可以看出,曝氣大大提高了循環微電解工藝處理印染廢水的效果。未進行曝氣處理時,廢水色度和COD的去除率僅有58.2%和33.8%,當向反應器中曝氣達1.0 m3/h時,色度和COD的去除率分別上升到70.7%和40.1%,這說明對循環微電解工藝起到了明顯的強化作用。然而,進一步增大曝氣量則對去除效果影響不大,這可能是由于大量的氣泡影響了廢水與鐵炭的接觸,此外過度的攪拌作用也影響了Fe(OH)3和Fe(OH)2絮凝體的形成。因此,綜合考慮去除效果和曝氣過程中的動力消耗,確定反應中最佳的曝氣量為1.0 m3/h。
2.2循環時間對降解效果的影響
在進水pH值為7,V(Fe)∶V(C)為1∶1,曝氣量為1.0 m3/h,循環流速5 L/min,反應溫度為50℃時,調節廢水在反應器中的循環時間分別為0.5,1,2,4,5,6,7和8 h,考察循環時間對處理效果的影響,其結果見圖2。 由圖2可以看出,染料廢水色度和COD的去除主要發生在反應前6 h,在此階段色度和COD的去除率分別達到80%和52.4%。繼續延長反應時間,兩者幾乎不再變化。這是由于隨著反應時間的延長,活性炭的吸附已經達到了飽和。同時曝氣作用也加劇了鐵屑表面的腐蝕,長時間的曝氣微電解反應造成鐵屑氧化、板結,不但無法繼續形成原電池反應,廢水中溶出Fe2+和Fe3+的量也相應減少。因此實驗中確定最佳循環時間為6 h。
2.3 pH值對降解效果的影響
在V(Fe)∶V(C)為1∶1,曝氣量為1.0 m3/h,循環時間為6 h,循環流速5 L/min,反應溫度為50℃時,調節進水pH值分別為1,3,5,7,9,11和13,考察pH值對處理效果的影響,其結果見圖3。 由圖3可以看出,pH值是影響處理效果的重要因素之一。但是各種印染廢水降解情況和pH值之間的關系并不完全一致,這說明染料分子結構的不同,其受pH值的影響也是不一樣的[8]。在本實驗中,當pH值為3時,印染廢水中色度和COD的去除率達到最高,而隨著pH值的進一步升高,二者均呈下降的趨勢。這是由于在偏酸性的條件下微電解床發生以下反應:O2+4H++4e-→2H2O,E0(O2)=1.23 V,在中性或堿性條件下發生反應為O2+2H2O+4e-→4OH-,E0(O2/OH-)=0.41V,而在廢水降解過程中起到主要作用的為酸性條件下的反應。
2.4鐵炭體積比對降解效果的影響
在進水pH值為3,曝氣量為1.0 m3/h,循環時間為6 h,循環流速5 L/min,反應溫度為50℃時,調節V(Fe)∶V(C)為3∶1,2∶1,1∶1,1∶2,1∶3,考察鐵炭體積比對處理效果的影響,其結果見圖4。 由圖4可以看出,鐵屑與活性炭的體積比對印染廢水的降解有較大的影響。在微電解床中添加活性炭顆粒,不僅可以加劇電化學反應,還能在一定程度上防止鐵屑板結,因此隨著活性炭體積的增加,處理效果逐漸提高,在鐵炭體積比為1∶1時,色度和COD的去除率分別達到92%和61.6%。當活性炭添加過量則會抑制去除效果,雖然活性炭較高的比表面積可以有效吸附脫除污染物,然而鐵屑量的相對降低阻礙了微電解反應的進行。因此,實驗中確定最佳鐵炭體積比為1∶1。
2.5反應溫度對降解效果的影響
在進水pH值為3,V(Fe)∶V(C)為1∶1,曝氣量為1.0 m3/h,循環時間為6 h,循環流速5 L/min時,調節反應溫度分別為40,45,50,55和60℃,考察反應溫度對處理效果的影響,其結果見圖5。 由圖5可以看出,隨著反應溫度的升高,廢水的去除效率也逐漸提高。當溫度由40℃上升到60℃的過程中,色度和COD的去除率從85.0%和52.2%提高到95.0%和65.8%,這是因為溫度升高促進了傳質速率和電化學反應速度,有利于降解反應的進行。然而考慮到實際廢水排放水溫在50℃左右,提供過高的溫度需要外部加熱,而在55℃時的去除效果與60℃時相差不多,因此確定最佳反應溫度為55℃。
2.6循環流量對降解效果的影響
在進水pH值為3,V(Fe)∶V(C)為1∶1,曝氣量為1.0 m3/h,循環時間為6 h,反應溫度為55℃,調節廢水循環流速分別為1,3,5,7和9 L/min,考察循環流速對處理效果的影響,其結果見表2。
3·結論
采用曝氣循環微電解法對印染廢水預處理,取得了令人滿意的效果。在曝氣量為1.0 m3/h,循環時間6 h,進水pH值為3,V(Fe)∶V(C)為1∶1,反應溫度為55℃,循環流速1 L/min的最佳條件下,廢水中色度及COD去除率分別達到95.0%和68.0%。該工藝是一種廉價、簡便的預處理方法,本研究對該工藝的進一步實際應用具有一定的指導作用。
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